速腾双离合器故障

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背景

车型:速腾,配置1.4T 发动机(CFB)、7速DSG 变速器(0AM)。VIN:LFV2A21K1A×××××××。行驶里程:105000km。

现象

换挡杆位于P挡位置或N挡位置时,发动机与驱动车轮之间的传动无法切断,发动机无法启动。

分析

利用诊断仪未检测到变速器系统故障码(相关故障信息已经被处理抛锚故障的维修人员清除)。 该车采用0AM 型7 速DSG 变速器。变速器的两个离合器分别控制奇数挡与偶数挡及倒挡的扭矩输入,把变速器分成了变速器1 和变速器2 两个部分。车辆行驶过程中,变速器控制单元根据换挡杆位置、制动压力、车速、发动机转速、加速踏板位置、发动机输出扭矩等信息,控制变速器两个离合器及各挡位拨叉。一个离合器接合,使相应的变速器处于当前挡位传递动力,另一离合器断开,使相应的变速器挂入临近挡位。通过两个离合器的交替接合,变速器实现自动换挡。 DSG 变速器中的传动齿轮、换挡拨叉、同步器等部件,与传统的手动变速器相应部件的结构基本相同,如图1所示。 正常情况下,变速杆位于P 挡及N 挡位置时,机电控制单元使两个离合器均处于分离状态。换挡杆位于P挡时,机电控制单元控制变速器预先挂入1 挡及倒挡。变速杆推入N 挡后,在发动机运转时变速器预先挂入1挡,关闭发动机后,变速器的预挂挡位是1挡及倒挡。 本车的故障现象是换挡杆位于P挡或N 挡时动力传递无法切断,根据上述0AM 变速器基本传动原理分析,可能的故障原因有: 01 离合器总成自身故障,离合器K1 或离合器K2 锁死,且变速器传动部分有预挂挡位,处于非空挡状态,故而动力传递无法中断; 02 机电控制单元故障,离合器操作分泵使离合器处于接合状态。 0AM 变速器的机电控制单元有完善的自诊断功能,充分利用故障码及数据流可提高故障判断效率,但前提条件是要对控制系统的结构有一定了解。 0AM 变速器管理系统结构简图如图2所示。 故障车与正常车辆变速器控制单元数据流对比如表所示。 通过数据流可得到以下两点信息: 01 故障车辆换挡杆位于P 挡位置时,1-3挡换挡拨叉位置传感器G487 的实际位置数值是8.6mm,说明变速器1 挂入了1 挡。 02 “91_2 离合器踏板位置(CPP)传感器1 G617 ”数值为7.5mm,正常车辆该组数据是1.7mm,说明为变速器1 输入扭矩的离合器K1,处于接合位置。

方案

通过上述数据可以分析出变速器机械部分的状态是:换挡杆位于P 挡位置,变速器的输出轴与变速器壳体之间机械锁止。变速器1 的输入轴通过接合的离合器K1 与发动机飞轮连接,变速器1 处于1 挡。从发动机飞轮输出的扭矩直接传递到变速器壳体上,所以无法通过启动机启动发动机。举升车辆,检查双离合器驱动分泵的推杆状态,发现离合器K1 的接合杆被一钢片卡住,无法复位,如图3 所示。 离合器驱动分泵推杆是利用接合杆压力复位的,推杆一直处于伸出状态。移动推杆,无卡滞现象,推杆复位后,“91_2 离合器踏板位置(CPP)传感器1 G617 ”数值为2.0mm 左右。初步分析机电控制单元正常,故障点是离合器总成故障。拆解双离合总成,发现钢片的来源如图4 所示。 双离合器主动盘与离合器K1 压盘之间,在圆周方向均布三个弹性连接钢片,其中一个折断脱落,卡在了离合器K1 的接合杆与壳体之间。 更换离合器总成,升级机电控制单元软件后故障排除。

备注

在了解机械部分传动原理及管理系统结构的基础上,充分利用机电控制单元的自诊断数据流,可快速找到变速器系统的故障点。

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